液壓系統(tǒng)泵組和閥組的噪聲分析
- 發(fā)布時間:??2022-01-19
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液壓系統(tǒng)泵組和閥組的噪聲分析:
1.液壓泵或馬達(dá)的噪音。
吸入現(xiàn)象是液壓泵噪聲高的主要原因之一。
當(dāng)空氣混入油中時,在其高壓區(qū)容易形成氣穴,氣穴以壓力波的形式傳播,引起系統(tǒng)中的油振蕩和氣穴噪聲。
主要原因有:
a、液壓泵的機(jī)油濾清器和進(jìn)油管堵塞或機(jī)油粘度過高,會導(dǎo)致泵的進(jìn)油口真空度過高,使空氣滲透。
B.液壓泵和先導(dǎo)泵軸端油封損壞,或進(jìn)油管密封不良,導(dǎo)致空氣進(jìn)入。
c、油箱內(nèi)油位過低,使液壓泵進(jìn)油管直接吸空。
液壓泵運(yùn)行中噪音較大時,應(yīng)先檢查上述部件,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理。
液壓泵內(nèi)部部件的過度磨損,如液壓缸缸體和閥板、轉(zhuǎn)子和葉片配件的磨損和應(yīng)變,導(dǎo)致液壓泵嚴(yán)重泄漏。液壓泵輸出高壓小流量油時,會產(chǎn)生流量脈動,產(chǎn)生高噪音。
此時,可適當(dāng)增大先導(dǎo)系統(tǒng)可變機(jī)構(gòu)的偏轉(zhuǎn)角,以改善內(nèi)部泄漏對泵輸出流量的影響。
控制液壓泵流量的活塞也會受到局部磨損和拉扯,使活塞在運(yùn)動過程中產(chǎn)生脈動,造成液壓泵輸出流量和壓力的波動,從而在泵出口處產(chǎn)生較大的振動和噪音。
此時,可以對磨損和應(yīng)變嚴(yán)重的部件進(jìn)行刷鍍、磨削或更換處理。
液壓泵的閥板也是容易產(chǎn)生噪音的重要部件之一。
港口板在使用時,由于表面磨損或卸料槽開口處沉積油泥,會縮短卸料槽,改變卸料位置,導(dǎo)致夾油,噪音較大。在正常的修復(fù)過程中,通過平磨修復(fù)的配流盤也會有縮短卸荷槽的后果,如果沒有及時適當(dāng)拉長,也會產(chǎn)生較大的噪音。在裝配過程中,配流盤的大卸荷槽必須安裝在泵的高壓室內(nèi),其銳角方向必須與缸體的旋轉(zhuǎn)方向相反,否則會給系統(tǒng)帶來很大的噪音。
液壓系統(tǒng)
2.溢流閥的噪音。
溢流閥容易產(chǎn)生高頻噪聲,主要是先導(dǎo)閥性能不穩(wěn)定引起的,即先導(dǎo)閥前腔壓力高頻振蕩引起空氣振動產(chǎn)生的噪聲。
主要原因有:
油中混入空氣,在先導(dǎo)閥前腔形成氣穴,產(chǎn)生高頻噪音。此時,應(yīng)及時排出空氣,防止外界空氣再次進(jìn)入。
針閥在使用過程中因頻繁開啟而過度磨損,導(dǎo)致針閥錐面與閥座無法緊密關(guān)閉,導(dǎo)致先導(dǎo)流量不穩(wěn)定,壓力波動,產(chǎn)生噪音,應(yīng)及時修理或更換。
由于彈簧的疲勞變形,先導(dǎo)閥的調(diào)壓功能不穩(wěn)定,使壓力波動較大,產(chǎn)生噪音。這時,應(yīng)該更換彈簧。
3.液壓缸噪音。
油中混入空氣或液壓缸中的空氣未完全排出,在高壓作用下產(chǎn)生氣穴,導(dǎo)致噪音大。這時,空氣必須及時排出。
如果氣缸蓋油封過緊或活塞桿彎曲,運(yùn)動時也會因強(qiáng)度不同而產(chǎn)生噪音。此時需要及時更換油封或拉直活塞桿。
4.管道噪音。
過多的死彎或松動的固定夾也會產(chǎn)生振動和噪音。因此,在管道布置中應(yīng)盡量避免死彎,并及時擰緊松動的卡子。
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